履帶式挖掘機使用(yòng)的邊梁産品爲我公司關鍵産品,客戶關注度高(gāo)。爲适應市場,保證快(kuài)速響應,減少浪費,提高(gāo)生産效率,精益化管理(lǐ),2015年8月至12月,公司針對(duì)該生産區(qū)域開(kāi)展了(le)工(gōng)藝布局優化項目,該項目由東嶽黑帶主導,團隊利用(yòng)卡特CPS管理(lǐ)工(gōng)具,以消除浪費爲最終目的,該項目總投資約15.2 萬元人民币,達到(dào)了(le)預期效果。
項目團隊先期組織生産、技術、質量人員進行現(xiàn)場的浪費識别,共計(jì)識别了(le)15處浪費,其中包括:
Ø P(人員):2項
Ø Q(質量):2項
Ø V(速度):5項
Ø C(成本):6項
基于該15項問題點進行改善,主要改進和(hé)收益包括:
Ø 生産線U型布局,單工(gōng)位修改爲雙工(gōng)位并排焊接,縮短拼點區(qū)域到(dào)焊接區(qū)域的距離;
共縮短周轉距離300公裏/年,場地利用(yòng)率提升100%。
Ø 三坐(zuò)标并入價值流,超大(dà)挖産品并入生産線,制作(zuò)輸送帶進行工(gōng)件運輸;
共縮短轉運距離400公裏/年,降低(dī)叉車費用(yòng)3000元/年,所占用(yòng)場地由2528平方米縮減至2020平方米,節省出508平方米的空(kōng)間。
目前該項目已經關閉,鑒于該項目取得的成果,公司領導給予了(le)肯定,同時(shí)要求将該項目的經驗拓展到(dào)其他(tā)區(qū)域,以此提升公司的工(gōng)藝布局管理(lǐ),目前相關工(gōng)作(zuò)正在準備中。
團隊成員現(xiàn)場評定工(gōng)藝布局
車間工(gōng)藝布局改善成果